少渣煉鋼工藝的進步與展望
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少渣煉鋼工藝的進步與展望
鞍鋼集團公司 趙素華
鞍鋼股份有限公司 潘秀蘭 梁慧智
摘要:闡述了少渣煉鋼的工藝路線。分析了轉爐少渣吹煉的供氣制度、造渣制度、溫度制度、合金化制度等。介紹了國內外7家鋼廠典型的少渣煉鋼工藝及其冶金效果。指出少渣煉鋼是未來煉鋼的主要發(fā)展方向。
關鍵詞:轉爐 少渣煉鋼 工藝制度
1 少渣煉鋼工藝路線
常見的轉爐煉鋼工藝路線有四種。第一種是傳統(tǒng)的煉鋼工藝,歐美各國的煉鋼廠大多采用這種模式,即鐵水先脫硫預處理后,再轉爐煉鋼。通常轉爐煉鋼渣量占金屬量的10%以上,轉爐渣中FeO含量在17%左右。此外,渣中還含有約8%的鐵珠,該工藝鋼鐵料消耗高。
第二種煉鋼工藝是先在鐵水溝、混鐵車或鐵水罐內進行鐵水“三脫”預處理,然后在復吹轉爐進行少渣煉鋼,這種工藝的不足之處是脫磷前必須先脫硅,廢鋼比低(≤5%),脫磷渣堿度過高,難于利用。
第三種煉鋼工藝是20世紀90年代中后期日本各大鋼廠試驗研究成功的轉爐鐵水脫磷工藝,該工藝解決了超低磷鋼的生產難題。與第二種工藝路線的明顯區(qū)別是脫磷預處理移到轉爐內進行,轉爐內自由空間大,反應動力學條件好,生產成本較低。具體工藝是采用兩座轉爐雙聯(lián)作業(yè),一座脫磷,另一座接受來自脫磷爐的低磷鐵水脫碳,即“雙聯(lián)法”。典型的雙聯(lián)法工藝流程為:高爐鐵水→鐵水預脫硫→轉爐脫磷→轉爐脫碳→爐外精煉→連鑄。由于受設備和產品的限制,也有在同一座轉爐上進行鐵水脫磷和脫碳的操作模式,類似傳統(tǒng)的“雙渣法”。
第四種煉鋼工藝是對第三種煉鋼工藝進行了改進,與第三種工藝的明顯不同是將部分脫碳渣(約8%)返回脫磷轉爐,脫磷后的鐵水進入脫碳轉爐脫碳。該工藝是目前渣量最少、最先進的轉爐生產純凈鋼的工藝路線。
在上述四種轉爐煉鋼工藝路線中,后三種煉鋼工藝鐵水經過“三脫”預處理后再脫碳煉鋼,能夠做到少渣操作。后三種煉鋼工藝的噸鋼渣量低于70 kg/t。
國外專家認為,少渣煉鋼是在轉爐煉鋼時,每噸金屬料加人的石灰量低于20奴,脫碳爐每噸鋼水的渣量低于30kg。值得指出的是,如果將脫磷轉爐每噸金屬料產生的20~40 kg脫磷渣也視為煉鋼渣,那么少渣煉鋼工藝流程的總渣量約為50~70 kg。
總之,轉爐少渣煉鋼必須以鐵水預處理為前提條件。鐵水“三脫”預處理后,鐵水中的硅、磷和硫含量基本上達到了煉鋼吹煉終點的要求。對少渣煉鋼脫碳轉爐操作而言,操作任務發(fā)生了變化,工藝制度也要進行調整。
2 工藝制度分析
2.1 供氣制度
少渣煉鋼脫碳轉爐全過程頂吹氧槍槍位采用“高一低一低”三段式控制較為合理。由于人爐鐵水硅、錳含量較低,碳氧反應提前,渣量很少,前期槍位低會造成金屬噴濺。同時硅的減少給煉鋼初期成渣帶來困難,采用較高槍位操作便于快速成渣,增加吹煉前期渣中氧化鐵
的含量,然后根據(jù)化渣情況逐步降低槍位。與常規(guī)吹煉相比,少渣吹煉前期氧氣流量應適當降低,吹煉后期加大底吹氣體流量有利于減少鐵損和提高錳的收得率。
2.2 造渣制度
轉爐少渣吹煉時,生石灰及其他造渣材料在吹煉開始或吹煉中期投入。一般不加螢石,轉爐化渣不良時,可投少量螢石幫助化渣。如鐵水硅沒有達到控制目標,配加適量的軟硅石,700 kg軟硅石相當于鐵水中0.10%的硅生成的SiO2。鐵水經“三脫”預處理后,少渣吹煉應結合留渣操作。
日本君津煉鋼廠冶煉低碳鋁鎮(zhèn)靜鋼時,采用少渣吹煉,噸鋼造渣劑消耗降至7.2 kg,如果全部采用低磷鐵水(P≤0.050%)冶煉,噸鋼造渣材料的單耗也只有12.4 kg。NKK福山廠開發(fā)的少渣煉鋼技術,其渣量控制在噸鋼30 kg。新日鐵室蘭鋼廠使用“三脫”鐵水煉鋼,噸鋼石灰消耗20 kg,轉爐總渣量減少了50%。我國寶鋼和太鋼采用“三脫”鐵水進行少渣煉鋼試驗,結果總渣量減少了50%。
但是,神戶制鋼在進行少渣吹煉時,發(fā)現(xiàn)連續(xù)3爐以上均采用噸鋼渣量小于20 kg的少渣量操作,爐襯上幾乎不附著熔渣,耐火材料易受到侵蝕,從而影響轉爐爐齡。因此,神戶制鋼將渣量控制在每噸鋼40 kg左右。
在降低造渣料消耗的前提下,為了保護爐襯、覆蓋鋼液、減少金屬噴濺,采取的有效措施是留渣操作。出鋼后,將前一爐的高溫、高堿度、高氧化性的終渣留一部分(噸鋼約10 kg左右)于爐內,加入少量石灰或白云石,然后兌鐵煉鋼。新日鐵君津廠和神戶制鋼就是采用留渣操作補充渣量的冶煉方法。
2.3 溫度制度
采用“三脫”鐵水吹煉時,確定溫度制度的關鍵在于合理選用造渣料和廢鋼用量,以平衡因鐵水溫度降低和放熱反應元素(硅和磷等)減少而導致的熱量改變。一般通過減少造渣料和廢鋼用量就可實現(xiàn)熱平衡。“三脫”鐵水少渣吹煉時,停吹溫度平均為1657℃,而只進行脫硫的鐵水預處理吹煉時,停吹溫度平均為1655℃。
2.4 爐內部分合金化
應用“三脫”鐵水實現(xiàn)少渣煉鋼后,造渣料消耗大幅度減少。如果有富余的熱量,可實現(xiàn)錳礦或鉻礦直接合金化。如日本鋼管公司采用的爐內錳礦合金化工藝,通過控制堿度,降低渣中TFe,使低碳鋼水終點錳含量達到1%,錳的收得率大于70%。另外,日本的新日鐵、
JFE,住友金屬和神戶制鋼的煉鋼廠在生產含錳低于1.5%的合金鋼時,采用錳礦直接代替全部錳鐵合金,取得了較好的經濟效益。
3 典型的少渣煉鋼工藝
日本發(fā)明的轉爐脫磷少渣煉鋼工藝方法主要有:JFE福山制鐵所的LD—NRP法(雙聯(lián)法)、住友金屬的SRP法(雙聯(lián)法)、神戶制鋼的H爐(專用轉爐)、新日鐵的LD一ORP法(雙聯(lián)法)和MuRC法(雙渣法)。
寶鋼開發(fā)的BRP技術在其一煉鋼、二煉鋼和不銹鋼分廠應用,取得了較好的效果。
3.1 TFE福山制鐵所
福山制鐵所是日本粗鋼產量最高的廠家(1080萬t/a),設有兩個煉鋼廠(第二煉鋼廠和第三煉鋼廠),第三煉鋼廠有兩座320 t頂?shù)讖痛缔D爐,采用LD—NRP工藝,一座轉爐脫磷,另一座脫碳;轉爐在爐役前期用于脫碳,爐役后期用于脫磷,脫碳轉爐爐齡低于脫磷轉爐。轉爐脫磷能力為450萬t/a。1999年開始,該廠鐵水全部采用轉爐脫磷預處理。
脫磷轉爐指標:吹煉時間為10min;廢鋼比為7%~10%;氧氣流量為30000 m3/h,底吹氣體為3000 m3/h;石灰消耗為10~15kg/t。
脫碳轉爐指標:石灰消耗5~6kg/t;爐齡約7000爐。
第二煉鋼廠有3座250 t頂?shù)讖痛缔D爐,采用傳統(tǒng)的“三脫”工藝,“三脫”處理能力為420萬“a。
3.2 住友金屬鹿島制鐵所
鹿島制鐵所有兩個煉鋼廠,第一煉鋼廠有3座250 t轉爐,采用本公司發(fā)明的SRP法煉鋼;第二煉鋼廠有兩座250t轉爐,采用常規(guī)冶煉工藝。
第一煉鋼廠一座轉爐脫磷,另兩座轉爐脫碳(二吹一),脫磷鐵水富余25%運送給第二煉鋼廠。脫磷轉爐指標:吹煉時間為8 min;冶煉周期為22 min;廢鋼比為10%(加輕廢鋼);出鐵溫度為1350℃,渣量為40kg/t。
脫碳轉爐指標:吹煉時間為14min;冶煉周期為30 min;錳礦用量為15Kg/t(Mn回收率30%~40%);渣量為20kg/t(以干渣方式回收)。
3.3 住友金屬和歌山制鐵所
住友金屬和歌山制鐵所年產粗鋼390萬t。煉鋼生產采用“雙聯(lián)法”(SRP),鐵水全部經轉爐脫磷處理。該廠脫磷轉爐與脫碳轉爐設在不同跨間,脫磷轉爐和脫碳轉爐的吹煉時間分別為9~12min,轉爐煉鋼的冶煉周期控制在20 min以內。一個轉爐煉鋼車間給三臺連鑄機
供鋼水,是目前世界煉鋼生產節(jié)奏最快的鋼廠。
和歌山制鐵所“雙聯(lián)法”(SRP)的優(yōu)點是:建立起高效率、低成本、大批量生產純凈鋼的平臺,顯著改善IF鋼抗二次加工脆化和熱軋鋼板低溫沖擊韌性等性能;煉鐵生產可以采用較高磷含量的低價位鐵礦石,鐵水磷含量放寬至0.10%~0.15%,降低了礦石采購成本;
煉鋼時使用錳礦石取代MnFe合金;煉鋼渣量品著降低,脫碳爐渣可返回用于脫磷轉爐;脫磷爐渣不經蒸汽穩(wěn)定化處理,可直接鋪路;加快了大型轉爐的生產節(jié)奏,與高拉速連鑄機相匹配;工序緊湊。
3.4 神戶制銅
由于神戶制鋼生產的高碳鋼比例較大,轉爐的脫磷負荷大,鐵水脫磷、脫硫預處理用H爐(專用轉爐),處理過程分兩步進行:首先用噴吹法在高爐出鐵溝對鐵水進行脫硅處理,用撇渣器去除脫硅渣后,將鐵水再兌入H爐進行脫磷、脫硫處理。脫磷時噴吹石灰系渣料、同時頂吹氧氣,脫磷后再噴入蘇打粉系渣料脫硫。經預處理的鐵水再裝入轉爐進行脫碳。
用H爐進行鐵水脫磷、脫硫處理具有如下特征:H爐內空間大,進行鐵水預處理時,爐內反應效率高、反應速度快,可在較短的時間內連續(xù)完成脫磷、脫硫處理;可以用塊狀生石灰和轉爐渣代替部分脫磷渣;脫磷過程中添加部分錳礦,可提高脫磷效率,增加了鐵水中的錳含量。
3.5新日鐵君津制鐵所
新日鐵君津制鐵所有兩個煉鋼廠,第一煉鋼廠和第二煉鋼廠均采用KR法脫硫(S≤0.002%)。第一煉鋼廠有3座230 t復吹轉爐;第二煉鋼廠有兩座300t復吹轉爐,第二煉鋼廠采用LD—ORP法和MURC法兩種工藝煉鋼。
LD—ORP法渣量少、可生產高純凈鋼。脫磷轉爐弱供氧,大渣量,堿度為2.5~3.0,溫度為1320~1350℃,純脫磷時間約為9~10 min,冶煉周期約20 min,廢鋼比通常為9%,為了提高產量,目前廢鋼比已達到11%~14%,經脫磷后鋼水(P≤0.020%)兌入脫碳轉爐,總收得率>92%c,轉爐的復吹壽命約4000爐。脫碳轉爐強供氧,渣量少,冶煉周期為28~30 min,脫碳轉爐不加廢鋼。從脫磷至脫碳結束的總冶煉周期約為50 min。恰好與連鑄機的澆鑄周期相匹配。
3.6 新日鐵室蘭制鐵所和大分制鐵所
新日鐵室蘭制鐵所(兩座270t LD一OB轉爐)和大分制鐵所(3座370t復吹轉爐)受設備和產品的限制,難以采用“雙聯(lián)法”工藝,為此采用了新日鐵開發(fā)的MURC技術,在同一轉爐進行鐵水脫磷預處理和脫碳吹煉,類似傳統(tǒng)煉鋼的“雙渣法”。前期脫磷渣一般倒出50%,
脫碳渣可直接留在爐內用于下一爐脫磷吹煉;MURC工藝冶煉周期約33~35 min,室蘭制鐵所和大分制鐵所全部采用MURC工藝。
MURC沒備為多功能復合吹煉轉爐,在同一座轉爐中可連續(xù)脫硅、脫磷、除渣和脫碳。工藝過程是:鐵水在轉爐中脫硅、脫磷后倒爐放渣,保留鐵水,然后造脫碳渣進行脫碳,脫碳后出鋼,脫碳渣留在轉爐內用于下一爐鐵水脫硅和脫磷。
3.7 中國寶鋼
2002年寶鋼開始進行BRP技術研究。到2005年11月,采用BRP工藝生產了1500多爐鋼。寶鋼轉爐脫磷渣量約為20~40 kg/t,采用少渣冶煉時,轉爐脫碳渣量約為15 kg/t,如脫碳爐渣全部返回脫磷爐使用,則渣中鐵的50%可以在煉鋼工藝循環(huán)利用。
BRP項目開發(fā)的工藝路線可適應不同鋼種的需求,物流暢通,工序匹配合理。采用優(yōu)化后的富錳礦熔融還原工藝與復合渣返回轉爐冶煉工藝,不但可降低成本,經濟效益也很顯著。BRP工藝對于拓展品種、提高鋼水質量、提升產品的市場競爭力以及實現(xiàn)效益最大化有重要作用。2004年6月10日,采用BRP技術連續(xù)生產4爐超純凈抗HIC X60管線鋼(用1930連鑄機澆注),五大雜質元素含量之和均小于0.010%。
4 發(fā)展前景展望
據(jù)統(tǒng)計,轉爐脫碳渣用于另一座轉爐脫磷的“雙聯(lián)法”,每生產1t鋼水的鋼鐵料消耗比傳統(tǒng)方法減少24.3 kg,石灰消耗減少40%,每噸鋼成本降低約70元。轉爐采用少渣冶煉工藝,可顯著提高鐵水的收得率,經濟效益顯著。由于少渣煉鋼用鐵水硅含量很低,造渣用石灰加入量明顯減少,降低了渣料消耗和能耗,減少了污染物的排放。岡轉爐內渣量少,氧的利用率高,吹煉終點鋼水中含氧量低。余錳高,減少噴濺,鐵損少,合金元素收得率較高,從而降低了生產成本。少渣煉鋼工藝縮短了冶煉時間,提高了轉爐作業(yè)率和生產能力,延長了轉爐爐齡。提高了轉爐終點命中率。改善了鋼水的純凈度,為生產超純凈鋼創(chuàng)造了條件。
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