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關于合理降低煉鐵用煤的灰分和含硫量的建議

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目前,我國高爐煉鐵用的焦炭、噴吹用的煤粉,以及燒結用的無煙煤的灰分和含硫量都比較高,不但遠遠高于國外的水平,而且也高于國內60年代達到過的水平。 1966年重點企業煉鐵用焦的灰…

    目前,我國高爐煉鐵用的焦炭、噴吹用的煤粉,以及燒結用的無煙煤的灰分和含硫量都比較高,不但遠遠高于國外的水平,而且也高于國內60年代達到過的水平。
1966年重點企業煉鐵用焦的灰分是1268%,含硫是064%,1980年則分別上升到1355%和070%,1983年分別為1381%和068%;高爐噴吹用的陽泉煤灰分從1966年的1309%上升到1980年的2406%,1983年為2226%;同時含硫量由053%上升到1980年的103(根據鞍鋼數據)。高爐噴吹和燒結用的晉城、焦作等地的無煙煤的質量變化情況也和陽泉煤大致相似。目前全國噴吹用煤平均灰分約為205%~21%。歷年煉鐵用煤、焦灰分和含硫見表1~表3
 


國外從節能和增產考慮,特別重視提高洗精煤和焦炭的質量(見表4)


    從表4可看出,國外洗精煤和焦炭的灰分是很低的,焦炭灰分一般都控制在9%~10%以下,美國還在焦炭配煤中加入石油焦,焦炭灰分可以降低到7%以下。
    對于改善我國煉鐵用煤、焦的質量,我們提出下列建議。
一、提高洗煤質量,降低焦炭灰分
炭灰分高的原因是洗煤灰分高。表5列出鞍鋼近年供應的洗煤中的灰分所占比例。
   


    降低洗煤灰分是解決此問題的根本措施,第一步應將焦炭灰分降至12%以下,為此,將煉焦配煤灰分從目前的105%左右降到9%以下,這對整個國民經濟是有利的,也是可行的。   
    改善煉鐵用燃料質量的經濟效益是非常明顯的。   
    煉鐵燃料的灰分和含硫量的高低對高爐冶煉過程的影響很大。焦炭和噴吹用無煙煤的灰分過高,不僅使燃料本身熱值下降,而且,由于大量灰分在高爐內變成了爐渣,為了保持一定的爐渣堿度,還要配人大量的石灰石。(焦炭灰分中大約50%是酸性氧化物——二氧化硅),因而要消耗更多的熱量,增加高爐的燃料比,并降低產量。大體的規律是:燃料的灰分變動1%,影響高爐燃料比變化2%,產量變化3(本文計算中取2)。焦炭和噴吹用煤的含硫量升高,則使高爐脫硫任務加重,也需提高爐渣堿度,因而渣量增加、產量降低,燃料消耗增加。一般規律是:燃料中含硫量每變動01%,影響燃料比變化15%,產量變化2%。燒結礦使用無煙煤作為燃料(部分使用焦粉),在燒結過程中,可燃物質燃燒了,灰分卻留在燒結礦中進入高爐,如果燃料灰分過高,不僅燒結過程中要消耗過量的燃料,而且由于降低了燒結礦的含鐵量,使高爐的燃料比升高,產量下降。大致上礦石含鐵量變動1%,影響燃料比變化2%,產量變化3(本文計算產量變化取2)
    根據以上生產上的相關變化,我們算了降低燃料灰分和含硫量對提高煉鐵生產經濟效益的幾筆賬。
    假設全國年產生鐵3400t,其中重點企業生鐵產量為2500t。又以重點企業人爐焦比540 kt,噸鐵噴煤50 kg,中、小企業平均焦比677 kgt,噸鐵噴煤10 kg作為計算的基準。這樣,全國高爐每年消耗焦炭和無煙煤分別為1959t134t,其中重點企業分別為1350t125t。另外,全國燒結用無煙煤450t,其中重點企業320t
    如果焦炭灰分比現在下降1%,達到1250%,硫下降006%,達到064%;噴吹煤灰分下降8%,達到1250%,含硫下降05%,達到053%;燒結用無煙煤灰分下降10%,達到125%~13%;那么煉鐵生產過程和鋼鐵廠外運輸將發生變化(見表6)
  


    由此可見,煉鐵燃料用煤灰分和含硫量降低后所獲得的經濟效益是很大的:
    (1)增產的生鐵相當于增加一座3600 m3容積高爐的生產能力。
    (2)節約的燃料相當于一座年產300t煤的煤礦和年產200t精煤的洗煤廠的產量。
  (3)節約的石灰石相當于少開一座年產170t的石灰石礦。
    (4)每年節省廠外運輸量相當于73200個車皮。
(5)從經濟價值看,每年節約的燃料、熔劑和運輸費用約為人民幣13億元。
二、擴大煤炭入洗率
    擴大煤炭人洗率,經濟上是合理的,技術上也是可行的。
    ()煉焦煤
    目前,我國年產煤炭約6t,其中可用于煉焦的煤占一半左右。但煉焦煤的入洗率只占煉焦煤總量的28%左右,即有70%左右的煉焦煤被當成動力煤燒掉了。這在資源利用上是極不合理的。只要適當投資,新建和擴建一些洗煤廠,擴大煉焦煤的人洗量,在洗精煤產量基本不增加的情況下,提高洗煤深度(因今后幾年煉鐵產量不會大幅度增加,用焦量變化不大),必能有效地降低洗精煤的灰分和含硫量。洗后的中煤再作為動力煤用。在洗煤過程中,還可將這部分煤分級,塊煤供機車用(機車用塊煤比用原煤可節煤20);末煤供發電用(發電廠用末煤可以節省磨煤能耗),可使煤炭資源的利用更加合理。降低洗精煤的灰分也是完全可能的,過去也曾達到過,1 966年我國洗精煤的灰分就比1 980年低O86%。
    ()無煙煤
    我國無煙煤年產量約1t,占煤炭總產量的20%左右。煉鐵工業需要的是低灰、低硫的末煤,目前無煙煤礦洗選設施很少,出廠的多為高灰分原煤,資源的利用不夠合理。建立無煙煤洗選廠,塊煤供給化肥廠(它需用塊煤,目前有些化肥廠常因得不到足夠的塊煤而用末煤加黏結劑造塊),末煤人洗后的精煤供高爐和燒結用,中煤再供民用和其他用途。這也同樣是可行而合理的。
    ()商品煤
    我國的商品煤主要是原煤,近幾年入洗的原煤占全部煤炭產量的17%左右,大大低于國外水平,如原煤人洗率:蘇聯為634%,澳大利亞為829%,聯邦德國為870%,英國為873%,法國為915%。而篩選比則國外幾乎達100%。因此擴大原煤人洗比例,是十分必要的。建立冶金用無煙煤基地
    (1)陽泉無煙煤末煤人洗供華北和東北各廠噴吹和燒結使用(包鋼宜就近用寧夏汝其溝優質無煙煤)
    (2)晉城和焦作無煙煤人洗,作為南方各廠燒結用煤。
    (3)河南新密的無煙煤是較理想的噴吹用煤,建議擴大能力,增建洗煤廠,建成噴吹用煤基地,主要供應長江沿岸的武鋼、馬鋼、梅山、寶鋼、上鋼一廠、湘鋼等使用。
    以上幾處滿足煉鐵(包括燒結)工業生產的要求,需要人洗無煙煤總共為10001200t,建設洗煤廠的投資按每噸煤810元計算,共需投資額1億元左右。這個金額與煉鐵一年多一點所節約的燃料費加熔劑費大體相當,經濟上也是合算的。
    此外,煤質改善后可實行優質優價,使煤炭和冶金行業都能獲得經濟效益。
    再有,部分高爐可以改噴煙煤,使其能適應多煤種,以期實現就近擇優用煤。
延伸閱讀
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關鍵字:關于 合理 降低 煉鐵
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